1高壓反應水不銹鋼冷凝器設(shè)備特性及作用
蘭州石化公司25.5萬噸/年稀硝酸裝置由化學工業(yè)第二設(shè)計院設(shè)計,采用以氨為原料生產(chǎn)稀硝酸的雙加壓法工藝。高壓反應水不銹鋼冷凝器是生產(chǎn)稀硝酸的重要設(shè)備之一,其作用是利用循環(huán)水對氧化氮壓縮機送來的高溫氧化氮氣體進行換熱。
高壓反應水不銹鋼冷凝器結(jié)構(gòu)為固定管板式換熱器,該設(shè)備技術(shù)參數(shù)如表1。
2高壓反應水不銹鋼冷凝器泄露檢查及處理
高壓反應水不銹鋼冷凝器一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次氧化氮氣體泄漏。首次泄露部位發(fā)生在高壓反應水不銹鋼冷凝器排氣管線環(huán)形管與引出管焊縫處,泄露點明顯是由于腐蝕所致,如圖1。打開高壓反應水不銹鋼冷凝器上下人孔,同時對殼側(cè)進行了充水檢查,對泄漏的列管進行封堵處理,對頂部已經(jīng)堵塞不通的排氣管進行更換。
再次泄漏位置與上次相同,上部排氣管又發(fā)生泄露。本次檢修考慮用試壓泵對殼側(cè)進行壓力試驗來查找漏點,對泄露的列管采用堵頭進行了封堵,并進行了水壓試驗。第三次仍然是上部排氣管發(fā)生泄漏,下部倒淋排放液顯酸性。通過對上兩次泄漏原因的初步判斷,列管應存在大面積泄漏,需要對泄漏原因進行較為準確的檢查判斷。,在殼體側(cè)水壓試驗進行初步查漏的同時,利用內(nèi)窺鏡對列管內(nèi)表面進行檢查,對泄露較大的列管利用堵頭堵漏,用壓縮空氣對微漏的漏點進行檢查,較后對管板進行著色滲透檢測。內(nèi)窺鏡檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在水霧列管176根,其中有兩根發(fā)現(xiàn)距離管板下方100mm范圍存在針眼,明顯有水泄漏,如圖2和圖3。
利用0.5MPa壓縮空氣,經(jīng)涂刷洗滌液檢查有160根列管內(nèi)表面產(chǎn)生氣泡,部位集中在管板以下100mm范圍。管板表面著色檢測完好,沒有發(fā)現(xiàn)缺陷。管板下方100mm范圍內(nèi)對應殼體外壁厚度檢測為6mm,比設(shè)計壁厚減薄4mm。
3高壓反應水不銹鋼冷凝器列管泄漏原因分析
3.1排氣管長期堵塞形成滯留區(qū)
高壓反應水不銹鋼冷凝器頂部排氣管線出口直接連接在冷卻循環(huán)水回水總管上,排氣管線上一組觀察視鏡長期沒有納入工藝管理,缺乏正常巡檢,排氣管線堵塞后未能及時發(fā)現(xiàn)。高壓反應水不銹鋼冷凝器殼側(cè)循環(huán)水出口管線中心距離上管板512mm,開停車過程中,因排氣管堵塞,殼側(cè)氣體無法排出,會在這個范圍內(nèi)形成局部氣液相死區(qū),從而影響該段的換熱效果。高溫氧化氮在該段無法充分換熱,形成管側(cè)長期局部高溫。304L不銹鋼在氧化氮溫度達到或很過125℃環(huán)境下,其年腐蝕速率將會很過0.125mm/年,高壓反應水不銹鋼冷凝器管程入口氧化氮溫度132℃,加速了對列管的腐蝕。
3.2滯留區(qū)存在氯離子腐蝕
氯離子半徑小、穿透能力強,并且具有能夠被金屬表面較強吸附的特點。氯離子濃度越高,水溶液的導電性就越強,電解質(zhì)的電阻就越低,氯離子就越容易到達金屬表面,加快局部腐蝕的進程。氯離子對奧氏體不銹鋼的腐蝕主要是點蝕,氯離子容易吸附在鈍化膜上,把氧原子擠掉,然后和鈍化膜中的陽離子結(jié)合形成可溶性氯化物,結(jié)果在露出來的機體金屬上腐蝕了一個小坑,形成點蝕核。氯化物水解后,使小坑內(nèi)溶液PH值下降,使溶液成酸性溶解了一部分氧化膜,造成多余的金屬離子。為了平衡腐蝕坑內(nèi)的電中性,外部的氯離子不斷向坑內(nèi)遷移,使坑內(nèi)金屬又進一步水解。如此循環(huán),奧氏體不銹鋼不斷的被腐蝕,越來越快,并且向孔的深度方向發(fā)展,直至形成穿孔。
在上述滯留區(qū)段,氯離子含量會增高。對于304L不銹鋼,在含有氧的氯離子的腐蝕介質(zhì)環(huán)境會產(chǎn)生應力腐蝕,同時304L不銹鋼對含氯介質(zhì)引起的縫隙腐蝕較為敏感,包括換熱管與管板孔的縫隙部位。不銹鋼在含氯離子介質(zhì)中的適用范圍見表2。
高壓反應水不銹鋼冷凝器所用循環(huán)水氯離子含量為200mg/L,根據(jù)表2情況,溫度很過130℃,管內(nèi)壓力1.0Mpa,長期氯離子滯留區(qū)域,即便循環(huán)水中含有緩蝕劑,304L材質(zhì)的不銹鋼仍會產(chǎn)生穿孔腐蝕。
4制定防護措施
,保證排氣管暢通。對不銹鋼冷凝器頂部原排氣管線重新配管,將排氣出口由原來的循環(huán)水回水管線引至地面排放,規(guī)定操作人員現(xiàn)場巡檢時對排氣排水情況進行檢查,保證排氣管線暢通。
第二、對循環(huán)水水質(zhì)監(jiān)控。對排氣管排放監(jiān)測的同時,每個白班對不銹鋼冷凝器上水和回水總管的PH值進行分析檢測,以判斷管側(cè)是否有氧化氮氣體泄漏,保證回水PH值在8.0。第三,熟悉設(shè)備特性。對設(shè)備本體的各部件功能進一步熟悉,科學合理地制定設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定。第四,設(shè)備更新。通過實際情況的檢查及原因分析,目前該設(shè)備通過三次堵管,堵管率已達到29%,判斷上管板下部100mm范圍內(nèi)換熱管均已經(jīng)產(chǎn)生腐蝕,設(shè)備已經(jīng)無法長期運行,需對高壓反應水不銹鋼冷凝器進行緊急更新,以保證裝置運行。
5總結(jié)
硝酸裝置高壓反應水不銹鋼冷凝器列管泄漏,直接原因是上管板排氣管長期堵塞,造成殼側(cè)氣體無法排出,循環(huán)水在此處形成滯留區(qū),造成殼側(cè)氯離子對換熱管外壁腐蝕,同時管側(cè)高溫氧化氮氣體在此管段無法良好換熱,加速了列管腐蝕。當列管發(fā)生泄漏后,高溫氧化氮進入殼側(cè),加速了該區(qū)域的腐蝕速率,較終導致了泄漏。
通過對高壓反應水不銹鋼冷凝器泄漏原因的檢查,歸結(jié)了泄漏的原因,制定了臨時的運行措施,保證裝置繼續(xù)運行。同時,總結(jié)了日常設(shè)備管理中存在的不足,為以后的工作提供借鑒。